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匯金的鍋爐高效除渣劑效果怎么樣?
2018-01-14
HJ鍋爐高效除渣劑以精選火山灰礦物質(zhì)為主要原料,主成份為硅酸鹽,經(jīng)過特殊加工配比而成,為新型復(fù)合高效除渣劑。產(chǎn)品經(jīng)實(shí)際使用證明,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異,可與*外同類進(jìn)口產(chǎn)品媲美。主要應(yīng)用于鑄造過程中鐵水、鋼水熔液的除渣、保溫。
目前熱風(fēng)系統(tǒng)存在的問題。沙鋼煉鐵廠二車間2號(hào)高爐3號(hào)熱風(fēng)支管與爐殼本體連接處耐材脫落,導(dǎo)致支管鋼殼及爐殼局部表面溫度高,尤其是熱風(fēng)支管局部起包發(fā)紅,鋼殼表面出現(xiàn)貫通式裂縫。該車間先后采取了一些技術(shù)手段來處理,比如定期對(duì)焊縫進(jìn)行補(bǔ)焊處理、發(fā)紅部位采取氮?dú)獯祾呃鋮s、每天測溫跟蹤、開孔灌漿等,但是從處理的結(jié)果來看效果不太理想,尤其是在氮?dú)獯祾呃鋮s的情況下,熱風(fēng)爐送風(fēng)時(shí)鋼殼表面溫度依然達(dá)到300℃左右,導(dǎo)致焊縫經(jīng)常開裂,跑風(fēng)嚴(yán)重,車間被迫降低風(fēng)溫,對(duì)車間正常生產(chǎn)造成很大影響。同時(shí),發(fā)紅跑風(fēng)部位存在事故隱患。因跑風(fēng)部位位于熱風(fēng)爐爐殼本體與熱風(fēng)支管連接處,屬于熱風(fēng)系統(tǒng)*薄弱環(huán)節(jié),如果處理不當(dāng),將造成熱風(fēng)爐大墻倒塌等嚴(yán)重后果。
熱風(fēng)出口跑風(fēng)及鋼殼發(fā)紅原因分析。沙鋼2680m3高爐內(nèi)燃式熱風(fēng)爐熱風(fēng)支管鋼殼外徑2620mm,送風(fēng)通道孔徑1676mm,鋼殼厚度14mm,管道由里向外共砌筑3層磚,工作層為紅柱石磚(厚度為152mm);隔熱層分別為輕質(zhì)高鋁磚、輕質(zhì)黏土磚,其磚層總厚度為452mm;熱風(fēng)出口發(fā)紅跑風(fēng)部位所處位置正好是熱風(fēng)爐爐殼與熱風(fēng)支管連接處,該部位易破損,使用組合磚砌筑。當(dāng)熱風(fēng)爐送風(fēng)時(shí),該位置是受熱風(fēng)沖刷外力*強(qiáng)的部位,長期受到軸向外力作用,導(dǎo)致熱風(fēng)管道鋼殼與保溫磚之間間隙變大,在鋼殼與保溫磚之間形成竄風(fēng)通道。熱風(fēng)出口鋼殼外表面長時(shí)間處于高溫沖刷環(huán)境中,鋼殼的強(qiáng)度、硬度等被大大降低,從而出現(xiàn)發(fā)紅起包甚至裂縫。













